影响脱硫塔(Desulfurization tower)效率的四大因素
影响脱硫塔(Desulfurization tower)的脱硫效率的主要因素包括发电机功率、氧化(oxidation)空气、吸收塔液位、浆液pH值、烟气温度、喷嘴垂直度等进行分析,建议采取改进浆液池切泡、增加塔内构件改进气液传质等办法进一步提高脱硫效率。
影响玻璃钢脱硫塔(Desulfurization tower)效率的四大因素:
总的来讲,影响东兴脱硫塔(Desulfurization tower)的脱硫效率的主要因素:发电机功率、氧化(oxidation)空气、吸收塔液位、浆液pH值、烟气温度、喷嘴垂直度等进行分析,建议采取改进浆液池切泡、增加塔内构件改进气液传质等办法进一步提高脱硫效率。
1.原脱硫塔(Desulfurization tower)装置工艺(Technology)流程如下:锅炉引风机后的烟气经换热器降温后进入顺流塔预脱硫,再经U颈进入逆流塔持续脱硫净化,FGD出口烟气经换热器加热后经过增压风机送到烟囱排放;当脱硫塔(Desulfurization tower)停运或事故时,FGD装置入口挡板关闭,烟气由旁路烟道排向烟囱;旁路烟道不设置关断门,烟气量大小经过增压风机导叶开度进行调节;每套脱硫塔(Desulfurization tower)浆液循环泵设计4台,母控制喷淋。氧化(oxidation)风机设计1台,塔内氧化(oxidation)风喷嘴出口距塔底高度约300mm,喷口直径为DN15布置数量较多;循环泵进口浆池为切泡池,切泡池与氧化(oxidation)池经过隔墙隔离,隔墙高度3000mm;氧化(oxidation)池浆液超越3000mm时,才能达到切泡池;吸收塔调整运行液位5700mm;反应生成的石膏浆液一部分经过脱水系统生成石膏,一部分直接经过抛浆系统排出装置。

2.脱硫塔(Desulfurization tower)技改
为适应高硫煤种,该电厂脱硫装置于2008年至2009年进行改造,FGD进出口烟道内加热器取消,浆液循环量由本来的22500m3/h增加到42500m3/h。液汽比由本来的20.4增加到35.4,脱硫塔(Desulfurization tower)浆池运行液位依然为5700mm,浆池容积由799 m3增加到1325㎏m3。浆液循环时间由本来的2.13分钟缩短至1.87分钟。脱硫塔(Desulfurization tower)浆池中石膏逗留时间由本来的10.133h增加到12.44h。烟气量由本来的1087200Nm3/h增加到1200000Nm3/h,烟气温度由本来的142℃提高到152℃,顺流塔空塔烟气的流速由原设计14.1m/s降低到9.69m/s。顺流塔Ug流速维持在7.96m/s。逆流塔空塔烟气的流速由原设计4.66m/s降低到3.91m/s。逆流塔Ug流速维持在3.81m/s。脱硫塔(Desulfurization tower)出口烟气温度由原设计48.9℃提高53℃。浆液循环泵在原有4台各7500m3/h基础上增加2台各10000m3/h 的浆液循环泵,在原氧化(oxidation)风机1台35000Nm3/h基础上增加1台30000 Nm3/h的氧化(oxidation)风机。脱水系统新增一套皮带脱水机,扩容后的脱硫塔(Desulfurization tower)浆液移出吸收塔仍采用一半脱水一半抛浆的方式。
3.改造后脱硫塔(Desulfurization tower)的运行参数
为进一步提升脱硫效率而采取新的办法供给可靠的数据支持,调试单位搜集了一段时间内脱硫塔(Desulfurization tower)的运行参数及其趋向并进行了一些相应实验。
4 影响因素分析
从以上氧化(oxidation)风机对循环泵电流运行趋向的影响和别的因素对脱硫塔(Desulfurization tower)脱硫效率的影响的历史数据绘制成的表格可以(Sure)得出,氧化(oxidation)空气是引起循环泵电流波动范围较大的主要原因(Reason)。浆液密度(density)、吸收塔液位、吸收塔浆液pH值、负荷以及煤质含硫量对脱硫效率均有较大影响。但影响脱硫塔(Desulfurization tower)脱硫效率的因素不限于上述因素,还包括浆液喷嘴垂直度,浆液喷射高度、浆液喷嘴间距、覆盖率、烟气温度、烟气流速、循环泵出力等因素。
厂家专业生产玻璃钢化粪池,模压化粪池,SMC化粪池,生物化粪池,玻璃钢管道,玻璃钢除尘净化设备,玻璃钢脱硫塔,玻璃钢净化塔,玻璃钢电缆桥架,玻璃钢电缆支架,玻璃钢格栅,玻璃钢水箱等各类玻璃钢产品,本公司生产的玻璃钢类产品价格优惠,品种齐全。欢迎新老客户前来洽谈合作!